公眾號 | 高速先生,作者 | 黃剛
是的,在網(wǎng)上輸入這個名字后,可能前幾個彈出來的定義都不是和PCB相關(guān)的。的確,對于做設(shè)計和仿真的朋友來說,這個名詞是陌生的!那它到底和PCB行業(yè)的哪一類細分領(lǐng)域強相關(guān)呢,另外到底這個效應(yīng)又是怎么影響到高速信號性能的呢?根據(jù)Chris多年來寫高速先生文章的經(jīng)驗看,采用先講案例,以倒敘的方法來介紹,感覺喜歡聽的粉絲會多一點!
這個案例是這樣的,一家做連接器線纜的客戶找到Chris,說他們自己做的測試夾具性能不是很好,大家也知道。如果夾具本身的性能做得不好的話,那肯定驗證不出來產(chǎn)品的質(zhì)量了,或者說由于夾具本身很一般,導(dǎo)致產(chǎn)品測出來就變差了,無法體現(xiàn)產(chǎn)品本身的真實性能。
Chris看了他們發(fā)過來的詳細測試數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)夾具的傳輸線本身做得還挺好的,在50歐姆的位置偏差很小。最大的問題是過孔的阻抗比較低,只有46,47歐姆的樣子,這樣肯定會影響夾具本身的駐波。
客戶自己也感到很郁悶,因為他們也有仿真的人員,根據(jù)仿真結(jié)果來設(shè)計的過孔,正常不應(yīng)該誤差那么多。還給Chris看了他們自己的仿真結(jié)果,的確哦,仿真的過孔結(jié)果的確是比較接近50歐姆,駐波應(yīng)該很好才對??!下圖是這個過孔的3D仿真模型和阻抗仿真結(jié)果,妥妥的50歐姆??!
那問題到底出在哪呢?首先能確定的是肯定是加工誤差的問題,或者說是加工的過孔參數(shù)和設(shè)計仿真有明顯不一樣的地方。過孔阻抗那么多的影響因素,Chris捋了捋,無非就是過孔孔徑變大了、過孔的孔盤變大了,過孔stub變長了或者甚至忘記背鉆了。于是Chris問客戶要他們自己加工的過孔切片圖來看看,反而上述想到的幾個原因都被一一排除了。從過孔的切片結(jié)果上能看到,過孔的孔徑并沒有明顯擴大,過孔焊盤也沒有變大,過孔也有進行背鉆,而且stub也符合預(yù)期。
看起來一切都很正常啊,那為什么測試出來的過孔阻抗會低那么多??!
Chris覺得肯定還是加工問題,加工出來的過孔參數(shù)哪里和設(shè)計仿真不一樣,于是再仔細看看過孔的切片圖,放大放大再放大!咦……這個地方感覺有點奇怪哦?
看起來很像過孔的非功能焊盤,但是問了客戶板廠那邊,明確確定非功能焊盤是去掉的。的確,現(xiàn)在哪怕我們不說,比較有經(jīng)驗的板廠都會在加工時自己去掉過孔的非功能焊盤。但是的確從切片圖上看,沿著過孔的Z軸路徑,長滿了密密麻麻的延伸的銅皮。這是啥啊?
那怎么辦?要問誰啊!Chris突然想到了我司很受大家歡迎的東哥,于是立馬和東哥進行了連線。還得是見多識廣的東哥,只那么瞧了幾眼,就確定了原因,那就是我們標題的燈芯效應(yīng)的影響。
經(jīng)過與東哥七七二十一秒鐘的交流(時間那么短?沒辦法,東哥在外面一般都灰常的忙,嘻嘻),Chris大致明白了它產(chǎn)生的原因及過程,的確,它最終形成的樣子看起來就很像保留了非功能焊盤。于是Chris大致按照這個過孔最終的樣子建了個新的仿真模型,如下所示:
然后對新建的過孔模型進行仿真,結(jié)果不就能和測試對得上了嘛!按照燈芯效應(yīng)大致建模后,仿真得到的過孔阻抗也是47歐姆的樣子,和測試出來的非常接近!
這次的確不止是粉絲們漲知識的一天,對于Chris來說同樣也是哈!當(dāng)然這種效應(yīng)理論上和PCB板廠的加工能力,包括板材選型也有比較大的關(guān)系,最終形成的效果差異也比較大,有的也可以做到幾乎不存在這種效應(yīng),有的可能就比較明顯。當(dāng)然我們現(xiàn)在明白了這種效應(yīng)后,就可以通過前期的選型和對板廠加工能力的進一步約束盡量消除,不然別說對112Gbps那么高速率的信號產(chǎn)生巨大影響了,估計對10Gbps信號影響也是不可忽略??!
Q、本期提問:專門把最精彩的部分放到這里,到底什么是燈芯效應(yīng)呢,大家用自己理解的話說說看?
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